作者:中交四航局江門航通船業有限公司 祖恩輝
以潤滑形式區分,艉軸艉管裝置有水潤滑及油潤滑兩種。
以潤滑系統不同區分,有開式水潤滑及閉式水潤滑或閉式油潤滑。

圖1 開式水潤滑艉軸艉管裝置
圖1為開式水潤滑艉軸艉管裝置,適用航行于水質潔凈、不含泥沙的水域的船舶。
這種形式的艉軸艉管裝置只有首密封裝置,以防止海水涌入船內。

圖2 閉式水潤滑艉軸艉管裝置
圖2為閉式水潤滑艉軸艉管裝置,由艉管、白合金軸承、首尾密封裝置、油柜及其管路等系統組成,以滑油為冷卻和潤滑劑。
由于是閉式結構,有效地將泥沙水進了隔離,避免了泥沙對軸和軸承的磨損,延長了艉軸和軸的使用壽命[1-2]。
然而,傳統船舶油潤滑在實際營運中存在著不同程度的泄漏,我國現行有關船舶艉軸密封(對油潤滑)裝置安裝(檢驗)標準(JT/T 286—1955、JT/T 3419—1992)艉軸密封的泄漏允許量2~3滴/分鐘。
據實船統計,一艘總功率在440kW~880kW的雙機在航船舶,一年所消耗的艉軸滑油約為150kg~300kg[3]。
僅三峽庫區,常年運行的船舶數量在9 000艘以上,一年排出的滑油達數千噸,對于長江的污染更大而對于海洋的污染更是觸目驚心。
在一些發達國家,如美國政策明文規定,在內河航行的船舶,不準采用油潤滑艉管系統,從而解決漏油對水域的污染。
2013年美國環保署(U.S Environmental Protection Agency,EPA)為防止潤滑油泄漏對海域造成污染,在最新發布的船舶通用許可(Final 2013 VGP)中指出,所有進入美國水域(沿海3 n mile)船舶在油水界面上必須使用環保潤滑油(EAL),當船舶不在干塢時應盡可能少地對艉軸管密封裝置進行維護保養。
這無形中提高了船舶的運營成本,一旦造成大面積泄漏,將面臨天價的處罰。
而采用水潤滑軸承則可以很好地解決令人棘手的環境問題[4]。
一、第一次海試故障描述
為荷蘭船東Seatrade建造的4 600載重噸果汁運輸船船長99.90m,寬15.40m,型深8.75m,配備2個貨艙和12個獨立液貨艙,入級法國船級社(BV)。
該船最大亮點是采用絕緣液貨艙保護液貨艙不受細菌污染,液貨艙配備獨立的冷卻系統,使液貨艙保持-10℃~0℃的低溫狀態。
該船原動力推進系統采用國內首次采用的閉式水潤滑(后改為油潤滑)和艉管單軸承設計,整個軸系的負荷依靠艉軸承和齒輪箱軸承進行負荷分配[5]。
該船試航中,在進行船舶慣性試驗和主機緊急停車(即:船舶全速前進到船舶倒車直至停車)這個試驗后,艉管水潤滑裝置流量計顯示艉管內循環的淡水流量出現異常,同時觸發重要故障報警(濾器堵塞報警),主機連鎖開始減負荷后停車,船廠馬上停主機,檢查發現艉管水潤滑水柜已沒有水。
這時開始排查故障,首先檢查管子系統沒有泄漏,與之相關的艙室也沒有泄漏,再往水柜內加入淡水,15min內基本漏光。
由于當時船舶航行在禁錨區邊緣,與船長溝通航行安全問題后,和服務商溝通后,決定往水柜不斷加水,主機動車前往錨地,由于水柜容量限制,每次加水后只能堅持15min,主機必須停車,共加了3次水,船舶才航行到達錨地,等待拖船。
1、進塢后對推進系統進行檢查
船舶進塢后檢查艉密封情況,發現艉密封進塢檢查后發現,槳轂與防護罩漁網刀之間明顯出現下沉,漁網刀已刮到槳轂,設計原間隙有5mm左右,可以推測軸承已磨損約5mm,見圖3。

圖3 軸承磨損情況
由圖3可知,軸承磨損嚴重,對此現象的可能性分析如下:
1)軸封先壞,軸承接著燒毀。
軸承在船舶急停的過程中,軸封瞬間損壞(橡膠翻出),造成潤滑系統的水分流失,系統內的水全部流入海里,同時造成艉軸軸承潤滑不足,軸承燒毀。
2)軸承由于潤滑不夠,燒毀后軸系產生位移,超出了軸承的承受極限,造成軸承橡膠翻出,潤滑系統內的水分從艉軸封處流失,潤滑水柜內的水全部流入海里。
同時加快了軸承燒毀的速度。
3)由于船廠下水后對中不好,造成軸承磨損, 并引起軸封損壞。
4)由于齒輪箱結構強度不夠或者艉軸轂處船體變形,造成軸系中心線變化,造成軸承磨損,并引起軸封損壞。
在沒有明確問題產生的原因時,任何的推測都是有可能的。
2、對故障的處理結果
進塢檢查后發現艉軸承已經損壞,故艉軸承是必須更換新軸承。
更換艉軸承后,因為無法還原當時的對中狀態,沒辦法檢查對中情況。
在與船東船檢等溝通后,決定將艉軸總成插入艉管內,檢查艉軸與齒輪箱的開口偏移情況和軸系負荷試驗情況,來決定和判斷齒輪箱是否需要調整,并判斷原對中情況。
在這里需要再次強調該船型軸系受力布置及軸系負荷試驗的特殊性,該船型為艉管閉式水潤滑形式,見圖4。

圖4 本船閉式單軸承水潤滑形式
從圖4中可以看出,該軸系與傳統軸系最大區別就是艉管只有艉軸承,設計時取消了艏軸承,由艉軸承和齒輪箱軸承承受整個軸系的負荷,故齒輪箱與中間軸的對中和齒輪箱處的受力顯得尤為重要(因艉軸承的受力無法檢測,負荷試驗只做齒輪箱處的受力情況分析)。

圖5 首尾密封的安裝形式
從圖5中看出,軸封的密封形式由傳統的骨架密封,改為該船這種依靠特殊材料端面密封形式。
在軸線出現較大偏移時,軸封處橡膠超過其承受極限,從軸封凹槽處翻出,破壞了其密封性。
艉管內的冷卻水從密封翻出處流出產生故障。
在卡特工程師的指導下進行預頂升,測得艉軸與齒輪箱對中數據:
GAP=0.60,SAG=1.50(理論值GAP=0.68,SAG=2.68),從數據中看出,外圓SAG與理論值相比相差1.1 mm。
繼續進行軸系負荷試驗,測得齒輪箱處負荷數據為24.3 kN,在理論值20%之內。
同時歐洲卡特軸系專家指出,齒輪箱基座需加強,經過溝通后船廠增加的齒輪箱基座加強見圖6和圖7。

圖6 軸系負荷圖

圖7 齒輪箱基座受力及加強圖紙
圖7可以看出,船廠對齒輪箱基座進行了加強。
在經過加強后,進行中間軸與齒輪箱的對中,經檢測軸系負荷試驗齒輪箱的受力在要求的范圍內,調整齒輪箱的位置重新澆注環氧。
二、第二次試航情況描述
船舶進行第二次試航,在試航前由于對閉式水潤滑系統的穩定性仍存在一定懷疑,與軸系供應商委派的專家進行了溝通,在碼頭進行軸承預磨工作,在怠速情況下,使軸與軸承充分接觸,達到最佳的接觸效果再進行海試。見圖8。

圖8 水潤滑裝置濾器里濾渣
海試過程中,由于濾器堵塞報警,水潤滑單元的濾器仍然需要頻繁地清洗,情況較之第一次試航要好一些,但是頻繁報警無人機艙無法報驗,只能做完其他項目返航。
三、第三次試航情況描述
歷時5個月后,在船東、軸系供應商及船廠進行三方會談后,認為閉式水潤滑和艉管單軸承的設計形式存在較大的不確定性,考慮到成本和時間等綜合因素,最終將艉管艉軸承的材料改為傳統的巴士合金油潤滑。見圖9。

圖9 艉軸修復和新軸承安裝
在對艉軸進行修復,軸承進行更換后進行了最后一次試航,最終試航順利,軸承運行溫度穩定在35°左右。
四、結論
雖然最終通過更換軸承,由閉式水潤滑改為閉式油潤滑將問題解決,但是船舶的軸系設計理念在改變,綠色環保原生態,是今后設計的主題。
在探索新設計,新理念的時候,難免會出現錯誤。
將原傳統的艉管閉式油潤滑改為閉式可降解生物油潤滑或者水潤滑,在艉軸管發生泄漏的時候,可以避免不可降解的滑油造成水質污染。
但是生物油或者水在軸系運行中,難以達到滑油的潤滑效果,油膜難以形成。
在軸系潤滑設計中,必須考慮諸多潤滑系統、潤滑方式方面的問題。
參考文獻:
[1] 中國船級社. 鋼質海船入級規范[S]. 2009
[2] MSC. PATRAN & MSC, NASTRAN 使用指南[K].2002
[3] 謝夢斌, 朱漢華, 張夢. 供水特性對水潤滑橡膠軸承襯套的影響[J]. 船舶工程, 2021, 43(1): 61-66.
[4] 徐琛, 范依澄, 牟璇. 橫搖下彈性安裝動力裝置聯軸器補償特性[J]. 機電設備, 2023, 40(1): 68-75.
[5] 龍慎文, 王優強, 周亞博, 等. 水潤滑螺旋階梯腔艉軸承的振動特性[J]. 船舶工程, 2019, 41(3):59-63.
來源:船機幫
(版權歸原作者或機構所有)






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